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玉门炼化总厂技能改造花小钱省大钱

  “催化车间在总厂的统一安排布置下,按照提质增效作业计划,进行了一系列的技能改进办法,获得杰出的效果。”8月25日,玉门炼化总厂催化车间主任许刚峰一边紧盯主控室设备操控画面,一边告知记者。

  环绕瓶颈搞攻关。正常的情况下设备内油浆不过甩,进行全回炼,形成设备烧焦负荷偏大,因为再生器烧焦才能不行,有可能会呈现尾燃,对烟机的平稳运转也产生必定的晦气影响,而油浆固含偏高限制其直输焦化设备。车间安排技才能量,提出“下降油浆固含,油浆直输焦化”计划,通过技能攻关,油浆固体逐渐下降,由6克/升下降到2克/升,为油浆直输焦化发明了有利条件。8月6日,油浆直输焦化项目成功运转,改进了烧焦效果,再生器烧焦量下降,且不易产生尾燃,具有活跃的久远效益。

  效果转化为技能增效。依据催化设备多年的优化运转得出最优化效果,设备进料密度在900千克/立方米和915千克/立方米之间,残炭在1.5%到2.5%之间,加工量在2100吨/地利,设备运转平稳,且各种耗费最低,液收最高。催化车间技能人员将此效果应用于技能改造中,将催化油浆外甩进焦化设备,作为焦化设备的进料,催化设备恰当掺量常压渣油,使进料密度由915千克/立方米优化到900千克/立方米,催化设备总液收由上月的87.04%升高至88.3%,催化剂单耗不断下降,各项方针稳步改进。

  变“废水”为“肥水”。催化车间以往都是购买水电厂的除盐水作为吸收安稳洗刷水,这对车间来说也是一笔不小的开支。技能人员从小处着眼,从细处着手,发现酸性水净化水被直接排放,没有再运用,但随着酸性水净化水水质方针的逐渐改进,为再运用发明了时机。技能人员通过1个月的证明,惊喜地发现能够将酸性水净化水作为吸收安稳洗刷水来运用,且二者的效果无差异。通过1周的技能改造,项目正式投用,每小时可节省2.5吨除盐水,每月节省设备运转本钱近1.8万元。

  环绕商场多产高效产品。面临商场急需丙烯且价格继续走高这一现状,催化车间捉住有利机会,增产丙烯来进步炼化总厂的运转效益和盈余才能。车间运用6地利间在设备加注丙烯助剂,一起下降丙烯助剂的参加速率,使体系内的丙烯助剂藏量占催化剂主剂藏量的5%,并一向维持在平衡状况。运用增产丙烯助剂后,液态烃收率和液态烃中丙烯含量均显着升高,丙烯收率添加1.31个单位,进步了设备的运转效益,效果远超预期方针。

  为烟机高效运转如虎添翼。继7月底对烟机转子替换作业完成后,车间又为烟机添加了轮盘冷却蒸汽蜂窝密封结构,在下降蒸汽流量的一起避免了蒸汽对烟气做功的搅扰效果,不只优化了烟机的运转条件,还节省了很多蒸汽。一起,技能人员还对电机加装无功补偿器,在烟机的基础上进一步为主机节电。现在,机组运转杰出,双动滑阀处于悉数封闭状况,烟气悉数进入烟机做功,日节省电量5.075万千瓦时,极大的提升了烟机的有用功率,由之前的60%提升至80%,轮盘冷却蒸汽瞬时用量为89千克/小时,日节省蒸汽6500千克,年节省蒸汽将到达2373吨。